數控機床加工精度(dù)降低什(shí)麽原因原因(yīn)
來源:芒果视频污(hǎi)數機(jī)械製造有限公司 發布日期:2015-12-10 9:03:58 訪問次(cì)數:
造成加工(gōng)精度異常故障的原因隱蔽性強,診(zhěn)斷難度比較(jiào)大,歸納出五個主要原因:機床進給單位被改動或變化;機床各個軸的零點偏置異常;軸(zhóu)向的反向間隙異常;電機運行狀態異常,即電氣及控製部(bù)分異常;機械故障,如絲杠,軸承,軸聯器等部件。另外加工程(chéng)序(xù)的(de)編製,刀具的選擇及人為因素,也可能導致加工精(jīng)度異常。
造成加(jiā)工精度異常故障的原因隱蔽性強(qiáng),診斷難度比較(jiào)大,歸納出五個主要原因:機床進給單位被改動或變化;機床各個軸的零點偏置異常;軸向的反向間隙異常;電機運行(háng)狀態(tài)異常,即電氣及(jí)控製部分異常;機械故障,如絲杠,軸承,軸聯器等部(bù)件。另外加工程(chéng)序的編製,刀具的選擇及人為因素,也可能導致加(jiā)工精度異常。
一、造成加工(gōng)精度異常故障的(de)原因(yīn) 造成加工精度異常故障的原因隱蔽(bì)性強,診斷難度比較大,歸(guī)納出五個主要原因:機床進給單位被改(gǎi)動或變化;機床各個軸的零點偏置異常;軸向的(de)反(fǎn)向間隙異常;電機(jī)運行狀態異常,即電氣(qì)及控製部分異常;機(jī)械故障(zhàng),如(rú)絲杠,軸承(chéng),軸聯器等部件(jiàn)。另外加工(gōng)程序的編製,刀具的選擇及人為因素,也可(kě)能導致加(jiā)工精度異常。 二、數控機床故障診斷原則 1.先外部後(hòu)內部數控機床是集機械,液壓,電氣為一體的機床,故其故障的發生也會由這三者綜合反(fǎn)映出來。維修人員應先由外向內逐一進行排查,盡量避免隨意地啟(qǐ)封,拆(chāi)卸,否則會擴大故障,使機床喪失精度,降低(dī)性能。 2.先機械後電(diàn)氣一般來說(shuō),機械故障較易發覺,而數控係(xì)統故障的診斷則難度較大些。在故障檢修之前,首先(xiān)注意排(pái)除機械性的故障,往往可達到事半功倍的效果。 3.先靜後動先在機床斷電的靜止狀態下,通過了(le)解,觀察,測試,分析,確認為非破壞性故障後,方可給機床(chuáng)通電;在運行工況下,進行動態(tài)的觀察,檢驗和測試,查找故障。而對破壞性故障,必須先排除(chú)危險後,方可通電。 4.先簡單後複雜當(dāng)出現多種故障互相交織掩蓋,一時無從下手時,應先解決容易的問題,後解決難(nán)度(dù)較大的問題。往往簡單問題(tí)解決後,難度(dù)大的問題也可能變得容易。 三、數控機床故障診(zhěn)斷方法 1.直觀法:(望聞問切)問-機床的故障現象,加工(gōng)狀況等;看-CRT報警信息(xī),報警指示燈(dēng),電容器等元件變形煙熏燒焦,保護器脫扣等;聽-異常聲響;聞-電氣(qì)元件焦糊味及(jí)其它異味;摸-發熱(rè),振動,接觸不良等。 2.參數檢查法:參數通常是存放在RAM中,有時(shí)電池電壓不(bú)足,係統(tǒng)長期不通電或外部幹擾都會使參(cān)數丟失或混亂,應根據故障(zhàng)特征,檢(jiǎn)查和校對有關參數。 3.隔(gé)離法:一些故(gù)障(zhàng),難以區分是數(shù)控部分(fèn),還是伺服係(xì)統或(huò)機械部分造成(chéng)的,常(cháng)采(cǎi)用隔離法。 4.同類對調法(fǎ)用同功能的(de)備用板替換被懷疑有故障的模板,或將功能相同的模板或單元相(xiàng)互交換。 5.功能程序測(cè)試法將(jiāng)G,M,S,T,功能的全部指令編寫一些小程序,在診斷故障時運行這些程(chéng)序,即可判斷功能的缺(quē)失。 四、加工精度異常故障診(zhěn)斷和處理實例(lì) 1.機械故障(zhàng)導致加工精度異常 故障現象:一台SV-1000立式加工中心,采用Frank係(xì)統。在加(jiā)工連杆模具過(guò)程中,忽然發現Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差(chà)量(Z方向過切)。 故障診(zhěn)斷:調查中了(le)解(jiě)到,故障(zhàng)是忽然發生的(de)。機床在點動,在手動輸入(rù)數據方式操作下各個軸運行正常(cháng),且回參考點正常,無任何報(bào)警提示(shì),電氣控製部分硬故障的可能性排除。應主要(yào)對以下幾個方麵逐一進行檢查(chá)。 檢查機床精度異(yì)常時(shí)正在運行的加工程序段,特別是刀具(jù)長度補償(cháng),加工坐標係(G54-G59)的校對和計算。 在點(diǎn)動方式下,反複運動(dòng)Z軸,經過視,觸,聽,對其運動狀態診斷,發現Z向運動噪音異常,特別是(shì)快速點動,噪音更加明顯。由此判斷,機械方麵可能存在隱患。 檢(jiǎn)查機床Z軸精度。用手搖脈衝發生器(qì)移動Z軸,(將其倍率定為(wéi)1×100的擋位,即每變(biàn)化(huà)一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況(kuàng)。在單向運動保持正常後作為起(qǐ)始點的正向運動,脈衝器每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機運行良好,定位精度也(yě)良(liáng)好。而返回機床實際運動位移的變化(huà)上,可以分為四個階段:(1)機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大於1);(2)表現出為d1=0.1mm>d2>d3(斜(xié)率小於1);(3)機床機構實際(jì)沒移動,表現出(chū)標準的反向間隙(xì);(4)機床運動距離與脈衝器經定(dìng)數值相等(斜率等於1),恢(huī)複到機(jī)床的正常運動(dòng)。無論怎樣對反向間隙進行補償,其表現出的特(tè)征是:除了(3)階段補償外,其他各段變化依(yī)然存在,特別是(1)階段嚴重影響到機床的加工精度。補償(cháng)中發現,間隙補償越大(dà),(1)階段移動的距(jù)離也越大。 分析上述檢查認為存在幾點(diǎn)可能原因:一(yī)是電機有異常,二是機械方麵有故障,三是絲杠存(cún)在間隙(xì)。為了進一步診斷故障(zhàng),將電機和絲(sī)杠完全脫開,分別對電機和機(jī)械部分進行(háng)檢查。檢查結果是電機運行正(zhèng)常;在對機械部分(fèn)診斷中發現,用手盤動絲杠(gàng)時,返回運動初始有很(hěn)大(dà)的空缺感。而正常(cháng)情況(kuàng)下,應該能感覺(jiào)到軸承有序而平滑的移動。 故障處理:經過拆卸檢查發現該軸承確實受損,且有(yǒu)滾珠脫落。更換後機床恢(huī)複正常。 2.控製邏輯不妥導致加工精度異常 故障(zhàng)現象:一台上海機床廠家(jiā)生產的加工中心,係統是Frank.加工過程中,發現該機床X軸精度(dù)異常,精度(dù)誤差(chà)小為0.008mm,大為1.2mm.故(gù)障診斷:檢查中,機床已經按照要求設置了G54工件坐標係。在手動輸入數據方式操作下,以G54坐標係運行一段程(chéng)序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運行結束後顯示器上顯示的機械坐標值為(X軸)“-1025.243”,記錄下該數值。然後在手動方式下(xià),將機床點動到其他(tā)任意位置,再次在手動(dòng)輸入數據方式操作下運(yùn)行剛才的程序(xù)段,待機床停止後,發現此時機床坐標數值顯示為“-1024.891”,同上一(yī)次執行後的數值比較相差(chà)了0.352mm.按照同樣(yàng)的(de)方法,將X軸點動移動到不同的位置,反複執行該程序段,而(ér)顯示器上顯示的數值都有所不同(不穩定)。用百分表對X軸進行仔(zǎi)細檢查,發現機械位置實際誤差同數字(zì)顯示出來的(de)誤差基本一致(zhì),從而認為故障原因為X軸重複定位誤差過(guò)大。對X軸的反向間(jiān)隙及定位精度(dù)進行檢查,重新補償其誤差值,結果起不到(dào)任何(hé)作用。因此懷(huái)疑光柵尺及係統參數等有問題。但為什麽(me)產生(shēng)如此大的誤差,卻又未出現相應的報(bào)警信(xìn)息進一步檢查發現,此軸為垂直方向的軸,當(dāng)X軸鬆開時主軸箱向下掉,造成了誤差。 故障處理:對機(jī)床的PLC邏(luó)輯控製程序做了修改,即在X軸(zhóu)鬆開時,先(xiān)把X軸使能加(jiā)載,再把X軸鬆開;而在X軸夾(jiá)緊時,先把X軸夾緊後,再(zài)把使能去掉。調整(zhěng)後(hòu)機床(chuáng)故障得以解決。 3.機床位置問題導致加工精度異常 故障現象:一台杭州產的立式數控銑(xǐ)床,配(pèi)備北京KND-10M係統。在點動或加工(gōng)過程(chéng)中,發現Z軸異常。 故障診斷:檢查發現,Z軸上下移動不均勻且有(yǒu)噪聲,且存在一定間隙。電機啟動時(shí),在點動方(fāng)式下Z軸向(xiàng)上(shàng)運動存在不穩定(dìng)的噪聲及受力(lì)不均勻,且感覺電機抖動比較厲害;而向下運動時,就沒有抖動得(dé)這麽明顯(xiǎn);停止時不抖動,在加工過程中表現得比較明(míng)顯。分析(xī)認為,故障(zhàng)原因有三點:一是絲杠(gàng)反向間隙很大;二是Z軸電機工作異(yì)常;三是皮帶輪受損至受力(lì)不均。但有(yǒu)一個問題要(yào)注意的是,停止時不抖動,上下運動不均勻(yún),所以(yǐ)電機工(gōng)作異常這個(gè)問題可以排除。因此先對機械部分診斷,在診斷測試過程中沒有發現異常,在公差之內。利用排除法則,餘下的隻(zhī)有皮帶問題了,在檢測皮帶時,發覺這條皮帶剛換不久,但(dàn)在細心檢測(cè)皮帶時,發現皮帶(dài)內側出現不同程(chéng)度的受損,很明顯是受力不均所至(zhì),是什麽原(yuán)因造成的呢在診斷中發現(xiàn)電機放置有問題,即裝夾的角度位置(zhì)不對稱造成受力不均。 故障處(chù)理:隻要將(jiāng)電機重裝,對準角度,測量(liàng)好距離(電機與Z軸的軸承),皮帶兩邊(長度)要均勻。這樣,Z軸上下移動不均勻且有噪聲及抖動現象就消除了,Z軸加工恢複正常。 4.係統參(cān)數未優化,電機運行異常 導致加工精度(dù)異常係統參數主要(yào)包括(kuò)機床進(jìn)給(gěi)單位,零點偏置,反向間(jiān)隙等。例如Frank數控係統,其進給單位有公製和英製兩種。在機床修理過程中對於局部處理,常常影響到零點偏置(zhì)和間隙的(de)變化,故障處理完畢(bì)後應作適時的調整和修改;另一方麵,由於(yú)機械磨損嚴重或連接位(wèi)鬆動也可能(néng)造成(chéng)參數實測值的變化,需要對參數(shù)做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。 故(gù)障(zhàng)現象:一台杭(háng)州(zhōu)產的立式數控銑床,配備北京KND-10M係統。在加(jiā)工(gōng)過程中,發現(xiàn)X軸精度異常。 故障診斷:檢查(chá)發現X軸存在一定間(jiān)隙,且電機啟動時存在不穩定的現象。用手觸摸X軸(zhóu)電機時感覺(jiào)電機(jī)拉動比較(jiào)厲害,停止時拉動不明顯,尤其是點動方式下比較明顯。分析認為,故障原因有兩點:一是絲杠反間隙很大;二是X軸電機工作異常。 故障處理:利用KND-10M係(xì)統的參數功能(néng),對電機進行調試。首先對(duì)存在的間(jiān)隙進行補償,再調整伺服係統參數及脈衝抑(yì)製功能參數,X軸電機(jī)的抖動消除,機床加工精度恢複正常